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馬鋼股份公司持續(xù)推進設(shè)備零故障管理見成效
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http://zhuijuan.cn 發(fā)表日期:2011-2-10 15:19:59
蘭格鋼鐵 |
主要生產(chǎn)設(shè)備可開動率97.6%,設(shè)備事故故障停機率2.5‰,設(shè)備故障同比減少23%,主線故障停機時間同比減少了19.84%。2010年股份公司持續(xù)開展設(shè)備零故障管理,大力實施預(yù)防、控制、減少設(shè)備事故措施,有效保證了公司主要設(shè)備穩(wěn)定運行。
設(shè)備零故障運行是安全運行的基礎(chǔ)保障,生產(chǎn)穩(wěn)定的根本支撐。2010年股份公司以“指標達標評價、分組競賽選優(yōu)、重點創(chuàng)建獎勵”的思路,分三個層次,多形式協(xié)同推進零故障管理工作。在55條主要生產(chǎn)線實施月度故障停機時間評價;將52條生產(chǎn)線或區(qū)域分成5個競賽小組,開展設(shè)備運行零故障管理勞動競賽;遴選12條對公司“雙高”產(chǎn)品生產(chǎn)高度相關(guān)的生產(chǎn)線,采用專人跟進和狀態(tài)評價的方式,重點開展“創(chuàng)建零故障生產(chǎn)線”的試點工作。各單位也制訂零故障工作月度滾動實施計劃,變被動搶修保產(chǎn),為主動維護創(chuàng)建,大力實施“目標值評價、勞動競賽、主動創(chuàng)建”等活動,有效減少了設(shè)備故障和停機時間。
與此同時,公司深入推進TnPM管理工作,提升基礎(chǔ)管理,穩(wěn)定設(shè)備運行。明確現(xiàn)場管理要求,規(guī)范設(shè)備點檢、維護、檢修流程,堅持推行點檢作業(yè)標準化管理,通過日常檢查、通報分析等手段,促進基礎(chǔ)管理落實。各單位積極參與,切實做好設(shè)備現(xiàn)場管理和改善工作,為設(shè)備零故障運行做好管理支撐;圍繞設(shè)備和公輔系統(tǒng)運行熱點,及時采取預(yù)防調(diào)控措施;夯實三級防護體系,擴大PMS在專檢中的應(yīng)用,拓展診斷、監(jiān)測系統(tǒng)在關(guān)鍵設(shè)備機組的覆蓋,強化關(guān)鍵點的受控管理。公司還持續(xù)開展設(shè)備隱患的排查與整治工作,控制劣化,增強抗風(fēng)險和保障能力,為設(shè)備穩(wěn)定運行提供長效保障。
此外,公司還不斷創(chuàng)新管理手段,突出制度平臺、服務(wù)平臺、評價平臺、信息交流平臺建設(shè)。發(fā)揮設(shè)備現(xiàn)場會作用,堅持現(xiàn)場調(diào)研和約談制度、零故障實施效果月度評價通報制度、激勵機制等形式促進管理工作開展,加大事故分析和考核力度。全年共實施設(shè)備專業(yè)考核46起,涉及考核金額22萬元,對實現(xiàn)月度目標的創(chuàng)建零故障管理工作試點生產(chǎn)線兌現(xiàn)獎勵60多萬元。
層層推進,全面規(guī)范的管理措施收到明顯成效。成功創(chuàng)建了一批零故障樣板生產(chǎn)線。去年,55條主作業(yè)線月度運行故障時間達標率平均為83.93%,同比提升3.13個百分點;12條創(chuàng)建零故障生產(chǎn)線故障次數(shù)減少41%;公司重點產(chǎn)線故障大幅減少,新區(qū)1號—2號干熄焦,一鋼軋硅鋼、冷軋線,四鋼軋2號轉(zhuǎn)爐、冷軋線,一能源二鐵區(qū)風(fēng)機機組,二能源1號—2號風(fēng)機機組,熱電CCPP機組等生產(chǎn)線連續(xù)6個月實現(xiàn)設(shè)備無故障,四鋼軋熱軋設(shè)備故障次數(shù)同比減少63%,故障時間同比下降76%。(來源:馬鋼日報) |
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文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】zhuijuan.cn |
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