2010年,安鋼集團(tuán)公司第二煉軋廠堅(jiān)持走可持續(xù)發(fā)展道路,始終把降低能耗放在突出位置,通過創(chuàng)新組織管理、加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)、實(shí)施技術(shù)改造扎實(shí)推進(jìn)節(jié)能降耗工作,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。與2009年相比,該廠2010年全年綜合電能降耗創(chuàng)效達(dá)800多萬元,壓縮空氣、氮?dú)獾饶茉唇橘|(zhì)降耗創(chuàng)效300多萬元。
面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì),該廠創(chuàng)新管理理念,強(qiáng)化專業(yè)管理,在安鋼率先引進(jìn)合同能源管理新型節(jié)能模式,使生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的照明、水泵和風(fēng)機(jī)房的節(jié)電率達(dá)20%~50%;加強(qiáng)設(shè)備優(yōu)化改造,取消全廠3臺(tái)連鑄機(jī)塞棒氬氣,改造為實(shí)心塞棒,并對(duì)烘烤器合理改造,對(duì)烘烤工藝不斷優(yōu)化,使中間包烘烤時(shí)間縮短1小時(shí),有效降低了混合煤氣消耗。此外,該廠對(duì)爐卷機(jī)組后區(qū)液壓站備用泵啟停順控進(jìn)行優(yōu)化改造,年節(jié)約電能近900萬千瓦時(shí);組織專業(yè)技術(shù)人員加強(qiáng)技改攻關(guān),針對(duì)轉(zhuǎn)爐氮封系統(tǒng)開展課題研究,使該處每小時(shí)減少氮?dú)庀?000m3,對(duì)轉(zhuǎn)爐氧進(jìn)行槍口氮封和活動(dòng)煙罩氮封進(jìn)行技改攻關(guān),使氮?dú)庀挠?9m3/t降為47m3/t。同時(shí),他們還加大富余轉(zhuǎn)爐蒸汽回收比例,將蒸汽運(yùn)用于真空VD爐、RH爐,每月增加蒸汽冷凝水回收量15000余噸,積極應(yīng)用推廣新技術(shù)使鋼坯直裝比、熱裝比屢創(chuàng)新高,節(jié)能降耗效果十分明顯。(來源:中國冶金報(bào)) |