新年伊始,武鋼熱軋總廠中厚板分廠群眾性攻關創(chuàng)效活動蓬勃開展,多個項目已取得階段性成果,進發(fā)出無窮活力。元月份,該廠完成產(chǎn)量62263噸,軋機日歷作業(yè)率9034%,比2009年平均水平高出近三個百分點。2月份,該廠繼續(xù)保持穩(wěn)定順行的良好態(tài)勢。
進入2010年,中厚板分廠生產(chǎn)任務繁重,成本壓力大。為確保全年各項生產(chǎn)經(jīng)營目標實現(xiàn),該廠一開年就結合實際,引導職工正確認清形勢任務,立足崗位小改小革,開展了一系列群眾性攻關創(chuàng)效活動,解決了不少生產(chǎn)難題。
軋鋼車間二輥裝輥程序復雜,人工吊運次數(shù)多,勞動強度大,而且上下輥扁頭不能一次安裝到位,延長了停機時間。該車間磨輥小組職工與技術員一道跟蹤現(xiàn)場裝輥過程,探索裝配新工藝,發(fā)明了“二輥扁頭角度定位儀”。該儀器能夠精確定位換輥時扁頭角度,并保持與連桿虎口角度一致,消除二者的角度偏差,避免反復盤車校對,實現(xiàn)順利裝輥。經(jīng)四班多次反復使用,二輥一次換輥時間由原來耗時90分鐘以上減少為60分鐘以內(nèi),同時該儀器使用便捷、節(jié)能環(huán)保、安全實用。
修磨機擔負著該廠特種鋼生產(chǎn)重要任務,但因電纜滑線故障導致多次停機,主要原因是原裝滑線小車破損后更換的國產(chǎn)化配件幾個重要尺寸存在差異,小車容易掉道從而拉斷電纜。專檢站的職工積極發(fā)揮主觀能動性,在備件無法完全滿足生產(chǎn)的前提下,立足現(xiàn)有配件對滑線小車進行改制,通過現(xiàn)場實際測繪,對小車關鍵部件進行重新加工后組裝。電纜小車改進半個月以來,工作性能穩(wěn)定,滑線故障率為零,有效保障修磨機正常使用。
3號熱處理爐是該廠關鍵設備之一,其淬火功能在全國處于領先水平。但一直以來高壓水系統(tǒng)截止閥存在系統(tǒng)缺陷,導致高壓水管壓力劇烈波動,嚴重時可將管縫震裂,影響正常生產(chǎn)。專檢站的職工認真分析問題產(chǎn)生原因,更改高壓水控制程序,提出“截止閥先開后關”原則,即截止閥在高壓泵啟動前先予開啟,高壓泵減速后再行關閉。這樣既可保證高速啟動負載不發(fā)生突變,又可消除管道劇烈震動從而降低了水管焊縫破裂的幾率。
為解決2組中壓水滾道空轉問題,專檢站與精整車間相互配合,在矯后輥道與進鋼輥道交接處新增一鋼板檢測裝置,并在操作臺安裝紅色信號燈予以提示,操作工可根據(jù)信號提示控制輥道開關,空轉情況基本杜絕。群眾性攻關創(chuàng)效活動的廣泛開展,為該廠生產(chǎn)順行提供了保障。(來源:中鋼協(xié)) |